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42CrMo厚壁钢管粗加工处理试验
42CrMo厚壁钢管粗加工处理试验
粗加工后,调质处理硬度 粗加工后 ,调质处理硬度
热处理 为 H R C 2 6 ~ 3 0 。精加工后 为 H R C 2 6 ~ 3 0 .精加工后
工艺 扳子头内六方高频淬火 扳子头 内六方高频淬 火
HRC4 5 - 4 8。 HRC3 8 -4 2 。
长时间频繁连续使用中, 在套筒正常磨损寿命期内
用户 沿套筒头内六方角逐渐出 六方外壁再 没有 出现裂
反馈结果 现细小裂纹.最终套筒头 开裂失效。 纹。
内六方疲劳断裂.抗疲劳 强度、 韧性、 耐疲劳性匹配 分析
强度不够。 合适。
适当降低内六方高频淬火
改进方向 硬度.但必须高于被紧固
螺钉外六方表面硬度。
图 3 超高压薄壁油缸体结构
4 . 3 调质处理工艺参数确定
考虑调质处理后还要进行精加工,为使机加工
经济合理,一般有关资料推荐4 2 C r Mo调质后硬度
为 H RC 2 6 ~ 3 0 ,但考虑油缸工作在超高压力等级
下, 而且为减轻重量 , 设计壁厚较小, 希望通过调质
处理来提高缸体抗拉强度。 有关资料介绍, 一般情况
下, 金属材料硬度在 H B 5 0 0以下, 抗拉强度和硬度
几乎成直线关系,整个断面完全淬透时其屈服强度
也和硬度几乎成直线关系。 所以. 确定调质处理后硬
度应该高一些, 但一般不超过 H R C 3 8 , 否则将给后
面精加工工序造成困难。
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1 6 ·
强度理论计算中,考虑到所设计油缸为整体结
构, 并且行程小, 安全系数取值较小, 取 n = 1 . 5 , 在壁
厚 8 m m条件下, 计算得出采用 4 2 C r Mo的缸体其抗
拉强度 o ' b I >9 8 0 MP a 。
参考《 机械工程手册》 ( 第三卷) 中“ 3 5 C r Mo 钢不
同回火温度的机械性能曲线图” ( 见图4 ) , 确定调质后
硬度为HR C 3 2 ~ 3 6 。在这种硬度下, o r b s >1 1 0 0 MP a ,
O t . K 、 、 8 5值相对较高,表现为材料热处理后强度、
塑性、 韧性、 抗疲劳性均较高。
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图4 3 5 C r Mo 钢不同回火温度的机械性能曲线图
4 . 4 零件装车试验
经在最高压力 7 0 MP a 长时间保压试验,未发
现异常。 后经现场一年试用后检测表明, 4 2 C r Mo 缸
体结构无任何塑性变形,保压时弹性变形的范围在
密封元件允许范围以内, 油缸满足设计和使用要求。
5 结论
在机械零件制造领域里,相关参考资料上所给
的材料热处理后的机械性能数据一般是以该材料制
成的简单试样进行机械性能试验测得的,在实际生
产中可以参考借鉴, 但通常不能照搬, 因为参考资料
上样件结构、试验条件同实际设计的机械零件在外
形结构、 工作条件上有差异, 试样材料的机械性能数
据不能确切地反映实际机械零件承受载荷的实际能
力。 所以, 在确定热处理后的零件性能能否满足使用
需求时, 需要经过多次试验, 在充分分析试验结果的
基础上不断修改工艺参数, 逐步达到合理。
来源:http://www.jshjggc.com